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解决矿山除尘设备布袋结露故障的实例分析

编辑:潍坊智生环保设备有限公司时间:2021-10-07
  据了解,某公司1000t/D生产线磨煤机为2.4mx(4+2)m风扫式磨煤机,设计出力10t/h,配备mdc89-7型袋式矿山除尘设备。自其生产线投入运行以来,由于磨煤机产量低,窑产量受到影响。

  1、磨煤机出力低的原因分析:

  煤燃烧过程中挥发分含量高(约35%)和水分含量高(约18%),给磨煤机产量的提高和平安运行带来很大困难。进入磨煤机的空气温度越高,水就越干,但挥发分含量高的煤容易自燃。由于进入磨机的空气温度控制较低,布袋除尘器因湿度大而出现“粘袋”现象。布袋除尘器多次高压差(高达5kpa),导致磨机系统风量小,频繁“全磨”,小时产量减少。停机检查发现滤袋内有大量水,大量煤粉粘附在滤袋上,有冰。公司控制煤粉含水率一般不大于3%,但仍不能使布袋矿山除尘设备正常运行。除尘器除尘风量为3847m2/h,滤袋规格为2950mmx2950mm(周长)×长度),更换滤袋费用大,工作量大。

  2、改造方法及成果:

  将袋式除尘器反吹系统改为压缩空气喷射系统,以防止大量冷空气进入袋式除尘器,降低冷凝和结冰的可能性。滤袋由扁平袋改为套筒袋(130mm)×3060mm),以减少更换滤袋的成本和工作量。经计算,除尘器每更换一个滤袋后,过滤面积将减少近200m2,过滤风速将达到1.5m/s。因此,除尘器在原基础上增加约350mm,滤袋也相应增加,使袋式除尘器的过滤面积和风速仍在原设计范围内。

  拆除原有椭圆孔花板,换成圆孔花板,将风机反吹改为脉冲阀吹。

  通过改造,矿山除尘设备运行稳定,解决了布袋结露结冰现象,保障了生产线的产量和产品的质量。