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袋式矿山除尘设备结露结冰现象的解决
据悉,某公司1000t/d生产线煤磨为2.4mx(4+2)m风扫磨,设计产量10t/h,配套了MDC89-7袋式矿山除尘设备,其生产线运作以来一直因为煤磨的产量较低,影响了窑的产量。
一、煤磨产量低的原因分析:
燃煤挥发分偏高(35%左右)、水分较大(18%左右),给煤磨产量的提高和安全运行带来很大的困难。较高的入磨风温可烘干水分,但对于挥发分偏高的煤易引起自燃。由于入磨风温控制过低,因水分大而使袋除尘器产生“糊袋”现象,袋除尘器多次出现高压差(较高可达5kPa),使磨机系统风量小,经常出现“饱磨”,台时产量下降。停机检查时发现滤袋存有大量水分,大量煤粉黏附在滤袋上,还出现了结冰。该公司控制出磨煤粉水分指标一般不大于3%,但仍不能使袋式矿山除尘设备正常运行。该除尘器清灰风量为3847m2/h,滤袋规格为∶2950mmx2950mm(周长×长度),滤袋更换的成本和工作量都较大。
二、改造方法和效果:
将袋除尘器的反吹风系统改为压缩空气喷吹系统,以防止大量冷空气进入袋除尘器,减少结露和结冰的几率,将滤袋由扁袋改为袖袋(130mm×3060mm),以减低更换滤袋的成本和工作量。根据测算,除尘器每个滤袋更换后,其过滤面积将下降近200m2,过滤风速会达到1.5m/s。为此,将除尘器在原来的基础上加高约350mm,滤袋相应增加,保持了袋除尘器过滤面积与风速仍在原设计范围内。
将原来椭圆孔的花板拆除,替换成圆孔的花板,风机反吹改成脉冲阀喷吹。
通过改造,袋式矿山除尘设备运行平稳,解决了结露和结冰现象,煤磨平均台时产量达到11th,保障了窑的产质量。
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