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石灰窑除尘器问题分析与改造方案

编辑:潍坊智生环保设备有限公司时间:2020-06-09

  某石灰窑公司应用的石灰窑除尘器主要由除尘箱体、过滤布袋、氮气反吹系统、螺旋输送机、散装卸灰机、风机、电气控制部分等组成。但因设计缺陷,投产后一直不能正常使用,主要表现在差压逐渐增大,窑内废气无法顺畅外排,生产较难持续等现象,须进行整体改造,接下来我们先来分析下其所存在的问题及改造方案:

  一、问题分析:

  1、除尘能力不足:除尘器投运后8h后,除尘器进出口差压增大到10kPa,生产较难持续。出现问题后,对单阀反吹时间、反吹间隔、反吹周期、灰仓仓位进行了连续跟踪检查均未发现问题,随后打开除尘器旁通阀门,然后关闭除尘器进出口阀门,打开箱体进行检査发现布袋外层积灰较厚,分析原因为反吹效果较差引起。

  2、该石灰窑除尘器为在线清灰脉冲除尘器,进出口管直径120m,共有28个脉冲反吹阀,448个反吹口。氮气供气压力0.4MPa,总出风口截面积228m2,共有8块检修孔盖。风机风量6490om3h,风压11600Pa。单阀脉冲反吹时间0.1,阀与阀反吹间隔20.,反吹周期40min

  3、除尘器进出口差压增大后,针对反吹时间、反吹间隔、反吹周期进行反复摸索调试,均未收到良好效果。该反吹方式为逆流反吹,反吹时风机气流不中断,反吹气流与风机气流逆向影响反吹效果,反吹后的灰尘又迅速附着在滤袋上是造成差压增大的主要原因,因此下决心进行透彻改造。

  二、改造方案:

  1、除尘方式:在社会对环境要求日益严格的条件下,袋式除尘还是一种不错的选择,格外是覆膜滤料出现后,排放浓度可以小于等于30mgum2。所以应在原除尘器基础上进行改造,只改成覆膜滤袋即可,现用布袋已达到环保要求暂不更换。

  2、除尘管道:石灰窑除尘器阻力在600~-1200Pa之间,而重力除尘器、电除尘器阻力在300Pa左右,相对而言袋式除尘器阻力大、效率低、根据截面积风量计算,除尘管道内气体流速为15.9m/s,属于经济流速,故原除尘管道不做变动。

  由于篇幅所限,下期我们再给出具体的改造实施过程,敬请期待。